公司信息及水印
| 牌号简介 About |
|---|
| 通用PS特性:高热 General Purpose PS CHARACTERISTICS: High heat |
| 技术参数 Technical Data | |||
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物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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200℃,5.0kg 200℃,5.0kg |
3.5 | g/10min | ASTM D1238 |
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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拉伸模量 Tensile modulus |
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23℃ 23℃ |
2550 | MPa | ASTM D638 |
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拉伸强度 tensile strength |
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23℃ 23℃ |
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MPa | ASTM D638 |
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拉伸应变 Tensile strain |
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断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
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% | ASTM D638 |
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弯曲模量 Flexural Modulus |
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23℃ 23℃ |
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MPa | ASTM D790 |
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弯曲强度 Flexural Strength |
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23℃ 23℃ |
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MPa | ASTM D790 |
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冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
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23℃,6.4mm 23℃,6.4mm |
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J/m | ASTM D256 |
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热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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热变形温度 HDT 3 |
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1.8 MPa,退火,3.18 mm 1.8 MPa, annealed, 3.18 mm 3 |
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℃ | ASTM D648 |
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维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
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℃ | ASTM D1525 |
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阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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1.50 mm,本色 1.50 mm, natural color |
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UL 94 | |
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补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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残余单体 Residual monomer |
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ppm | |
| 备注 |
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| 3、80°C/2hr |
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巴陵石化氯丙烯单元技改小投入大报答
2017-01-16 至2016年底,巴陵石化环氧树脂事业部环氧氯丙烷装置氯丙烯单元(100单元)技术改造后投用满一年。该公司及环氧树脂事业部精心组织、反复优化,使氯丙烯单元技术改造项目投资减少,装置运行水平提升,实现“投资少、效果好、回报高”的预期目标,促进了减亏挖潜工作。 消除运行瓶颈迫在眉睫 氯丙烯单元2002年1月投产,2005年12月实施扩能改造。近年来,装置非计划停工多、检维修费用高,严重影响生产组织和效能发挥。 经深入研究和分析,氯丙烯单元运行过程中 |
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巴陵石化氯丙烯单元技改小投入大报答 至2016年底,巴陵石化环氧树脂胶事业部环氧氯丙烷装置氯丙烯单元(100单元)技术性改造后投入使用满一年。该企业及环氧树脂胶事业部精心安排、不断提升,使氯丙烯单元技术性改造投资项目降低,装置运行水准提高,完成“项目投资少、效果非常的好、收益高”的预期目标,推动了减亏挖潜力工作中。 清除运行短板刻不容缓 氯丙烯单元2002年1月建成投产,2005年12月执行扩能改造。近些年,装置非方案停产多、检检修花费高,比较严重危害生产制造机构和效率充分发挥。 经深入分析和剖析,氯丙烯单元运行全过程中关键存有五个层面的难题:工艺技术存有缺点,装置关键机器设备、管道浸蚀比较严重,安全隐患大,近些年每一年维修费用达1000万元;装置电力能源综合性使用率低,反映造成的高热量食物未根据加工工艺收购 ;运行周期时间短,年平均非方案停产8次,均值运行半个月上下需全程泊车清碳;反映成品率低;产品品质与领域榜样有差别,商品竞争能力较差。 对于此事,环氧树脂胶事业部2013年8月起动改造计划方案编制管理。 计划方案提升项目投资减少八成 为保证计划方案最优化、花费最省,环氧树脂胶事业部坚持不懈切实于缓解系统软件浸蚀,清除装置运行安全隐患;切实于提升反映成品率,减少物料消耗;切实于提升分离出来实际效果,提高产品品质“三个着力于”的构思,反复推敲提升,明确以反映系统软件、分离出来系统软件、pe收购 系统软件等3项系统软件改造为具体内容的改造计划方案。 在其中,反映系统软件层面,主要是改善设计方案加工工艺、机器设备型号选择,减少装置耗能;分离出来系统软件层面,主要是提升生产流程,进一步提高产品品质、处理管道及机器设备易浸蚀的难题;pe收购 系统软件层面,关键调节机器设备构造,减少系统软件反映工作压力。 计划方案提升全过程中,环氧树脂胶事业部掌握到齐鲁石化环氧氯丙烷装置于2013年停业整顿、一部分财产处在闲置不用情况的状况,向企业汇报。巴陵石化领导干部随后分配有关部门推进设备利旧工作中。根据提升与总公司、齐鲁石化的沟通交流,争得到齐鲁石化73台机器设备的免费划转。 强化措施,该项改造项目投资成本预算由最开始的五千万元压减为1000万元。 严细机构专家会诊科技攻关保运 2015年7月,氯丙烯单元泊车改造。因为既要拆装装置一部分机器设备,又要安裝利旧机器设备;既要机构其他单元生产制造,又要执行氯丙烯单元改造,安全工作难度系数大。环氧树脂胶事业部将改造新项目列入本年度重点项目建设,确立由主抓总经理带头推动,并对于改造內容逐一明确职责人、进行時间;坚持不懈每日举办改造专题会,每星期举办监理例会,融洽处理改造中出現的难题;搞好利旧机器设备的检验、维护保养、检修、防腐蚀等工作中,保证新项目安全施工、进展可控。 2015年11月,氯丙烯单元一次驾车取得成功。自此,为进一步探索新技术新工艺,提升装置运行水准,事业部建立有机氯版块提升运行工作组,坚持不懈每星期对氯丙烯单元开展“专家会诊”,处理装置“疑难病症”。提升工作组根据制定pe原材料罐单罐只用排水管道规章制度、提升pe干躁转换步骤、优化软件工作压力与反映温控等对策,提高了装置运行水准。 “两升一降”年半收购 项目投资 运行一年来,氯丙烯单元完成“两升一降”:装置生产量提高,从2016年5月持续运行至10月,运行周期时间超出5个月,远远超过改造前,装置生产量环比提高12%。产品品质提高,氯丙烯成分由98.5%提高到99.5%,己二烯、水份、酸值各自减少83.3%、44.4%、88.9%,出产量做到领域榜样水准。综合性成本费减少,现阶段,商品企业边际效益减少162元,年可提升边际贡献五百万元,另外,每一年减少维修费用200万元,一年半可回收利用改造项目投资。 现阶段,环氧树脂胶事业部不断增加经济发展性能指标提高、工艺技术与业务流程优化等层面的科技攻关幅度,持续提高氯丙烯单元运行水准。 来源于:中石化新闻 |
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